改造離心機出料口:減員增效好處多
中二車間目前有三條生產線,其中,煙嘧磺隆生產線工藝復雜,設備密集,僅反應釜一項就多達50套,操作步驟也多達30道。車間內管線縱橫,閥門眾多,因此,員工學習操作就比較困難。自投產開始,車間就一直在進行工藝優化,想法設法減輕員工操作強度,提高生產效率。車間一直非常注重一線員工提出的技改建議,并且針對每個建議都會邀請該員工和所有班長共同討論,拿出行之有效的方案。經過生產實踐后,車間會依據該建議產生的實際效果對該員工進行獎勵。
例如為提高煙嘧濕粉的離心效率,車間新進一臺自動卸料離心機,但是在離心效率提高的同時,由于出料速度快了,員工的勞動強度也相應加大了:兩個人參與離心還是會忙得滿頭大汗,而且由于是開放式出料,離心機附近甲苯氣味很大,嚴重影響了現場操作環境。對此,二班組長肖金祥經過一段時間的摸索,提出了在離心機出料口加一個半封閉式矩形出料盒的建議,盒子底部開三個直徑與編織袋相同的孔,加圓板固定,盒子內部加一個活塞式推拉板,以便于出料。經過不斷地實踐、改進,現在離心出料只需一人就能完成兩人的工作量,大大提高了生產效率。為表彰肖金祥,為其他員工樹立榜樣,車間給予肖金祥獎勵300元。
在肖金祥的帶動下,車間員工積極動腦,提出了許多切實可行的建議。如為了方便出酯化物濕粉而焊制的拉料小車;胺化分層去掉中間罐改為管線視盅直接分層,大大縮短了分層時間;耙式干燥機循環熱水用合成工段蒸汽冷凝水,節約了大量蒸汽,而且便于調節溫度。
小小的智慧不斷結出勝利的果實。工藝的不斷優化給員工的操作帶來了方便,車間的獎勵也為員工增加了收入,如此便形成了一個良性循環。煙嘧磺隆的生產也越來越穩定,相信在中二全體員工的共同努力下,煙嘧磺隆必會在現有基礎上實現質的飛躍!

