濱農(nóng)人

合成一:創(chuàng)新思維促提升,節(jié)能降耗創(chuàng)效益

在丁草胺的生產(chǎn)過程中,長(zhǎng)時(shí)間高溫內(nèi)脫易使原藥出現(xiàn)變色現(xiàn)象,且極易造成含量的分解,使含量降低,這成為了影響丁草胺產(chǎn)品質(zhì)量提升的一大難題。
       目前,對(duì)于丁草胺的生產(chǎn),車間一般采取按單生產(chǎn)的模式:根據(jù)計(jì)劃單的需求情況來靈活控制溶劑指標(biāo)。當(dāng)計(jì)劃沒有高含量訂單時(shí),內(nèi)脫通汽時(shí)間一般會(huì)控在兩小時(shí)左右,這樣既節(jié)約蒸汽消耗,又能很好地保障產(chǎn)品的顏色。但在面對(duì)高含量生產(chǎn)訂單時(shí),依然會(huì)存在蒸汽浪費(fèi)及含量分解的現(xiàn)象。縱觀全年銷售計(jì)劃及訂單情況,盡管高含量訂單所占比例較少,但也著實(shí)占據(jù)著一定的市場(chǎng)份額。所以,降低高含量產(chǎn)品的生產(chǎn)成本勢(shì)在必行。
       今年9月份一開車,車間就迅速轉(zhuǎn)變質(zhì)量觀念,全面著手提升質(zhì)量部署,以解決生產(chǎn)中存在的一系列難題。生產(chǎn)過程中,車間借助QC管理工具,針對(duì)生產(chǎn)難點(diǎn),進(jìn)行了專項(xiàng)治理,尤其是針對(duì)丁草胺內(nèi)脫溶難題進(jìn)行了攻關(guān)研究:脫溶工序之所以難脫溶是由于在系統(tǒng)循環(huán)過程中產(chǎn)生了高沸物質(zhì)造成的,如果從降低溶劑沸點(diǎn)著手,把高沸物質(zhì)與低沸物質(zhì)進(jìn)行有效分離,會(huì)不會(huì)有所好轉(zhuǎn)呢?
       對(duì)此,車間進(jìn)行了一系列的嘗試與改進(jìn),專門在脫溶接收罐處安裝管道閥門,讓最后通出的溶劑單獨(dú)通過閥門放出來。通過一段時(shí)間的試驗(yàn)、摸索,效果非常明顯,通蒸汽時(shí)間從原來的四五個(gè)小時(shí)縮短至兩小時(shí)左右,不僅節(jié)約了蒸汽,提高了生產(chǎn)效率,而且通過對(duì)系統(tǒng)溶劑的有效控制,也避免了含量的分解,產(chǎn)品含量得到了穩(wěn)定提升。現(xiàn)在丁草胺的含量基本能穩(wěn)定在96%左右。蒸汽由去年的3.23m3/噸降到今年的2.5m3/噸左右,每噸可節(jié)約0.73m3。一般情況下,蒸汽價(jià)格約230元/噸,我們按車間月產(chǎn)能3000噸/月,每年生產(chǎn)10個(gè)月計(jì)算,一年下來,車間可節(jié)約成本為:0.73m3*230元/噸*300噸*10=50.3萬元;按有效節(jié)約溶劑2.5%/噸,每噸混苯市場(chǎng)價(jià)5000元/噸,年產(chǎn)能3000噸計(jì)算,一年下來,車間可節(jié)約溶劑為:3000噸*2.5%*5000元/噸=37.5萬元。兩項(xiàng)成本每年可節(jié)約共計(jì)87萬余元。
       丁草胺作為一個(gè)老產(chǎn)品,雖然其含量提高難度較大,但合一車間通過思維創(chuàng)新,逐步分解難題,仍然取得了不錯(cuò)的成績(jī)。在為公司節(jié)約成本,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),也提高了丁草胺產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為公司進(jìn)一步占領(lǐng)市場(chǎng)份額增添了新力量。