合成五車間: 小改良,大節約,創高效
我公司的異丙醇溶劑平均單耗為110公斤以上,與同行業單耗50公斤相比,耗費量驚人,致使生產成本一度居高不下。合成五車間主任韓興華發現原因在于“凈類產品”生產流程及操作中存在諸多不合理的地方,于是,韓主任組織車間員工群策群力,從異丙醇溶劑流失源頭上想點子,找方法,逐一進行了技改。
在合成釜中處理二次醇時,原來采用真空管線吸入釜中,現在改用臨時管線,避免了真空吸走異丙醇。對于水環真空泵中含異丙醇的循環水,技改后采用臨時管線回收到精前水進行精餾,不再排入精后水排走,既回收了異丙醇,又減輕了污水處理難度。在合成轉料環節,改為正壓轉料,有效減少了異丙醇損失。
據悉,技改運行三個月后,異丙醇消耗量明顯下降,平均單耗由110公斤降至55公斤左右,預計每年可為公司節約200多萬元資金。此次技改既降低了生產成本,提升了利潤空間,還改善了生產環境,為企業競爭力的提升再添亮麗一筆。
